牵住“牛鼻子” 茂名石化柴油加氢装置做节能“保健”
稿件来源:本报讯
“自从开展比学赶帮超后,茂名石化公司3号柴油加氢装置能耗一路‘走低’,2010年装置能耗为6.23千克标油/吨,2011年下降到3.9千克标油/吨,今年前四个月累计能耗为3.59千克标油/吨,装置排名从2009年第五名一跃站上了排头,成为比学赶帮超路上跑出的 ‘黑马’。”茂名石化炼油分部加氢精制车间主任李坤高兴地说。
牵住 “牛鼻子”
3号柴油加氢装置经过前几年爬坡实验后,装置最大处理量为375吨/时。但这也成为了装置降低能耗的瓶颈。这种情况在2012年1月初出现了变化。为了满足生产需求,3号柴油加氢装置再一次进行爬坡试验,将装置最大处理量提至400吨/时。在爬坡试验过程中,职工认真按照工艺方案进行操作,内操精心监盘,外操加大巡检力度,尤其是重点监护的关键设备实行定点定人的重点监护制度,班长—内操—外操紧密配合,为装置高负荷安全运行层层把关。2012年春节期间和一季度春耕期间,3号柴油加氢装置开足马力生产国三柴油,处理量保持400吨/时,确保柴油正常供应。 车间开展小指标竞赛,形成人人节约,个个争第一的良好竞争氛围。职工紧紧盯住各个可以调节的参数,利用天气变化,勤开停风机,调节循环水,严格控制冷却器出口温度;紧盯瓦斯用量,想方设法提高加热炉进料温度,利用热联合操作的优势,及时将原料进料温度从205°C提高至210°C,从而使加热炉瓦斯用量从500立方米/时下降200立方米/时等。
精心做 “保健”
“车间针对设备经常出现的小毛病,统一收集汇总,能处理的及时处理,不能处理的备案,细心呵护设备,保证装置安全运行。”加氢精制车间设备主任李刚介绍说。 针对3号柴油加氢装置目前已处于催化剂末期,高压换热器铵盐结晶析出增大,车间提出每周五运行两台注水泵,通过加大注软化水量,以减缓铵盐结晶的速度,延长装置长周期运行;针对机泵维修率高的情况,车间加强机泵的日检和状态监测,要做到事前维修,日常维修,对每次故障跟踪解决,分析及总结;加强设备的润滑管理,严格执行 “五定”、 “三级过滤”润滑的制度;加强设备维护保养制度的检查、考核,进一步细化管理工作,确保设备的完好。 通过精细化管理的一系列措施,装置设备得到了悉心的 “照料”,延长了设备使用寿命,大大减少了设备修理次数。
“安全护卫队”
车间针对原料劣质化程度日益严重这些生产情况,进一步理清 “人人都是安全员,人人都是安全生产第一责任人”的管理思路,制定了相关制度,明确车间管理人员、操作工的工作任务和职责,精心打造一支由管理人员—班长—班员组建的 “安全护卫队”,从而实现全员、全方位、全天候装置安全生产。 今年年初,车间每月组织各班查找装置十大薄弱环节,统一收集,及时公布车间级十大薄弱环节,每做完一项就消除一项,让隐患真正 “滚动”起来。通过 “十大薄弱环节排查情况公布表”的 “上岗”,每位职工人人清楚隐患,明确预防措施。同时,车间还实行用奖励提升职工责任心,要求职工认真落实科学巡检制度,对发现重大隐患的人员报公司和分部给予重奖,对每月发现小问题最多的前三名个人和班组实行现金奖励。 “今年1~4月,车间及时消除了循环机一次密封气过滤器等装置隐患6项,为实现装置指标站排头扫除了障碍。”车间主任李坤说。(钟大海)
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