马钢应用滑板挡渣出钢新工艺显效
稿件来源:本报讯
自马钢三钢轧总厂对炼钢生产1号转炉出钢口成功实施滑板挡渣出钢系统的改造以来,经三个多月的生产试运行,效果日渐显现。这项新工艺有效提高了钢水洁净度,进一步降低了入炉钢铁料的消耗,以及煤粉、钝化石灰石的使用量,实现月均综合降本达到百万余元,同时,开启了该总厂冷镦钢生产定炉高效冶炼的新模式。 今年以来,马钢三钢轧总厂为进一步拓展降本空间,加大应用新技术、新工艺着力降本增效渠道,瞄准炼钢生产降耗这个降本 “大头”,在炼钢生产上加快新工艺、新技术的实施和推广应用。在今年6月下旬,该总厂充分利用设备大修时间,成功对炼钢1号转炉出钢口实施了滑板挡渣出钢系统的改造。与此同时,该总厂提前组织岗位人员对新工艺的应用进行了相关培训,为滑板挡渣新工艺成功在1号转炉生产试运行奠定了基础。 经统计,7、8、9三个月,冷镦钢生产回炉钢为零,新技术有效控制了钢渣的过多流出,钢水的洁净度进一步提高。同时,每炉辅料石灰的用量大幅下降,按1号转炉月生产400炉计算,月节约石灰用量就达9万多元。由于石灰用量的降低,钢渣量也大幅减少,有效地降低了入炉钢铁料的消耗。不仅如此,由于钢罐内渣层厚度的大幅下降,也为下道精炼工序提供了良好的基础条件。 (张 磊)
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