不让一滴污水流出属地
——锦州石化公司污水治理纪实
清晨8时接班后,锦州石化公司排水车间炼油污水装置班长张云生不断切换着监控画面,认真查看装置内各单元的水质处理情况。近年来,锦州石化提出 “不让一滴不合格污水流出属地”的奋斗目标,通过采取源头监管、过程控制、末端治理及应用新工艺等措施,大力加强对工业污水治理,实现了工业污水排放合格率100%,外排水质COD每升小于50毫克的国家一级排放标准。 源头监管 “九沟一河”全天候监控 污水场进水水质是保证出水达标的关键。锦州石化污水治理坚持源头抓起,增加了下水排放系统巡查采样频次和源头来水收送油操作,加强了源头水质检查和中间单元监测力度,以确保下游水质。 为使源头来水水质处于受控状态,2015年3月,锦州石化对北三沟全程800米地下排水沟,进行了挑沟清淤,查清源头来水点49处,封堵作废来水点59处,修建方形观察井7座。为防止炼油装置区域地下渗漏,在沟底修防护墙180米;北三沟铁路道口往东顺差改造30米,南侧预留排水点2处,清运污油1200吨、油泥1900立方米,彻底解决了汛期北三沟来水带油问题,实现了对“九沟一河”排水系统的全天候监控,杜绝了跑油等水体环境污染事故的发生。 为提高污水源头处理隔油装置的污水贮存和缓冲能力,该公司将两个3000立方米的汽油罐改造成污油罐。为防止隔油装置受到水质冲击影响,该公司采取措施,使调节池油层厚度不超过10毫米,平流隔油池内油层厚度不超过1毫米,并及时回收池内污油,严格控制隔油出水,从而保证了生化进水的质量。 过程控制 工业污水达标排放 锦州石化炼油污水处理场建成投产于1997年,存在着污水工艺设备陈旧老化,处理效率低下,不能满足污水和废气排放标准等问题。2015年,锦州石化投入专项资金对炼油污水处理场实施升级改造,对炼油污水隐患进行了全面治理,使污水处理实现了达标排放。监测数据显示,所有数据均达到国家最新环保标准要求。 与此同时,该公司还对炼油污水处理系统进行了污水源头治理、污泥系统改造、生化工艺改造、污水场废气治理、炼油污水装置完善,大幅度地提升了去除水中油污的能力,使去除率提高到70%以上。该公司的生化处理单元,经过工艺材料更新改造,将脱氮、除碳改为逐级处理,使处理后的污水达到了辽宁省地方标准 《污水综合排放标准》的要求。 “利用数字化手段实施环保监控,为环保工作全面达标、杜绝环保事故提供了保证。”该公司安全环保处副处长李春富说。 锦州石化浓水装置的建成投产,解决了炼油污水回用装置、热电公司煤电厂、热电公司水处理装置产生的浓水一直无法处理的难题,目前每小时处理水量达240立方米。浓水经该装置前生化池、臭氧催化氧化池和后生化池处理后,水中COD含量每升小于50毫克,为安全环保生产奠定坚实的基础。记者采访时看到,在该公司新建浓水装置后生化池里,一群放养的观赏金鱼正在达标水中畅游。 该公司针对含硫污水装置生产过程中所产生的液氨、硫化氢等物质容易影响周边空气质量的问题,通过技术调整,定期换剂,使脱臭装置出口硫化氢含量降为0ppm。 为了实现环保装置的安稳运行,该公司排水车间对炼油污水装置实行了执行操作变动分级管理。他们规定:三级以上操作变动由车间主管领导现场指挥,监督确认;四级操作变动由班长下达指令,负责监控;岗位人员按照操作程序卡签字确认,工艺员负责检查考核,使每一步操作都依法合规。 末端治理 尾气排放无异味 为确保炼油生产及周边环境无异味,锦州石化对炼油污水装置敞开式池体加盖了密封罩,2015年建设了处理能力每小时40000立方米的除臭装置。通过预处理单元、生物过滤单元两个步骤,进行选择性吸收,以形成混合污水,再利用微生物的作用将其中的污染物降解。他们处理的气体以挥发性有机物为主,包括硫化氢、氨气等有毒有害气体。这种对废气进行无害化处理的方法,有效遏制了污水场废气无序排放,使污水场排放气体达到 《恶臭污染物排放标准》的要求,消除了对炼厂及周边居民生活环境造成的影响。 锦州石化外排污水早在2005年就全部实现了回用,回用水装置所生产的合格回用水,输送到各联合水场,以替代新鲜水补水。2016年3月,联合水场水线扩径后,污水回用量每小时增加了150吨,全年增加节约新水量达130万吨。 实现 “三泥”减量化处理,通过优化上游来水处理流程,减少炼油污水处理总量,严控隔油工序工艺参数,控制炼油污水含油量,以减少泥渣的产生。排水车间从稳定关键设备离心机运行入手,多举措提高离心机运行效率,合理分配污泥储罐使用,降低了外送污泥的含水率。 “三泥”的减量优化处理,不仅可以为企业每年节省上百万元的处理费用,而且大大减少了污水处理过程中二次污染物的产生,具有经济和环保的双重效益。 (中国工业报记者 李淑梅 通讯员 张一峰)
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