重庆嘉陵公司车架油箱分厂精益生产显成效
稿件来源:本报讯
今年以来,重庆嘉陵股份公司车架油箱分厂根据精益理念,大力实施工艺创新、全员改善活动等,使精益生产取得成效。 优化工艺流程,提升产品品质。分厂牢记 “品质就是核心竞争力”的经营理念,倡导员工通过优化工艺流程来提高产品品质:采用412半体来代替传统的415半体,解决了老模具生产出的产品变形严重,影响车架焊接质量的问题,使得415车架品质明显提高。采用内外结合,确保生产交期。针对分厂车架焊工当期短缺导致车架产能瓶颈问题,分厂采取多种措施,确保了焊接工作稳步开展。 实施全员改善,实现降本增效。分厂员工集思广益,不断改进现有设备和工艺来实现控费用、节成本:通过在原171、C20上体模具上进行适当改进,自制两套小模具,完成了171、C20箱口圈规格整合,节约模具费用约10万元;通过对集中冷却供水系统的改造,恢复了焊接设备冷却水的循环利用,全年节约水费20万元以上;实施412立管涨型工艺,立管材料规格由芰45×4改为芰38×3,每件直材成本下降1.4元;同时,采用集中供货制,使75线铝合金生产由原来的每天生产缩减到每周生产2~3天,实现集中生产,预计全年节约能源费25万元。(李佳宴)
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