压缩成本 中铝洛铜控亏增盈显实效
稿件来源:本报讯
“今年前三个季度控亏增盈工作,各个生产厂在能耗、备品备件方面都有不同程度的压缩,公司成本费用压缩成效明显。”中铝洛铜总经理姚红海日前在公司三季度生产经营分析会上说。 2013年以来,中铝洛铜针对一些关键性问题,围绕控亏增盈工作,开展了多项切实有效的工作。今年前9个月,在国际、国内经济形势持续低迷,国内对有色金属的需求进一步放缓,市场不景气的大背景下,同比减亏1.2亿元。 推行预算管理 今年以来,中铝洛铜在企业内部强力推行预算管理,下决心压缩各种费用,降低备件工具消耗,取得了良好的效果。 铜板带厂在总结分析现场备品备件非正常消耗原因、参考近几年来实际消耗的基础上,该厂编制了预算计划,把指标分解到承担任务指标的5个主体车间,按照费效比最优的原则,严格审批,降低了备品备件的库存。通过对备品备件的预测、计划、核算、控制、分析和考核,今年前9个月,月均备品备件吨消耗降低幅度达35.5%。 管棒厂挤压工区围绕 “提质量、降成本、增效益”实现控亏目标重点工作,针对该厂工具消耗占变动成本的30%的情况,抓住减少工模具消耗这个 “牛鼻子”,把消耗的指标层层分解到班组和个人。各班组根据影响模具运行效率的因素,不断提高生产工具的运行质量,积极实行在线修理等工作,想方设法让模具延长使用寿命,9月份实现单笔合同模具消耗降低74%。 细化全员量化考核机制 今年以来,中铝洛铜建立并不断强化细化全员量化考核机制,与当月公司和挂钩单位绩效挂钩。考核的刚性有力地促进了各二级单位群策群力、开动脑筋,从多方面多角度采取切实措施降本增效。 电子铜带厂运用运营转型理念,从精益生产方式出发,在全厂开展“精益管理查找浪费”活动,鼓励广大职工共同来审视在企业运行的各个环节是否存在浪费、存在漏洞,是否有降成本增效益的地方。活动期间,该厂针对三台气垫炉产能放空的现象,精轧工区和各科室紧密协作,通过合理调整生产过程中设备的各项工艺参数,经过反复几次试验,最终实现了5号气垫炉对2号气垫炉所过品种的成功兼容,达到了停开一台气垫炉降低动能消耗的目的。 铝镁板带厂针对降低各种辅材消耗问题,建立了原辅材采购的控亏激励机制,辅材采购的价格与去年平均价格相比,降幅以10%为基准取得奖励,年终兑现。规定在保证采购质量满足生产需要的前提下,必须寻找多家供应商,通过比对降低采购价格。同时借助运营转型工具,对轧制油、精炼剂及包装材料等一些大宗辅材消耗设定管控消耗定额,加强车间辅材需求量的管控和分析,随时掌握和通报各车间的消耗情况,很快取得明显成效。 全面推进风险抵压承包 今年以来,中铝洛铜在下属二级生产厂全面推进风险抵压承包,在条件成熟的单位实行了机台承包责任制,划小核算单位,工资承包到机台,机台长竞聘上岗,由机台长选聘班组成员,调动了职工的积极性。 熔铸厂二车间担负着青白铜铸锭的生产任务,青白铜铸锭的市场一直看好,合同充足,可是由于担负青白铜生产的炉组设备老化严重,设备停机率高等问题的制约,形成青白铜产量提升困难的局面。9月初,该厂建立了熔铸二车间专区,管理团队实行风险抵押、团队实行整体承包等措施。 新上任的熔铸二车间主任赵洪鹏说: “只要实打实的干好本职工作,凝聚职工的正能量,就一定能突破铸锭瓶颈,提升设备运行能力。”通过1个多月的生产实践,炉组设备保障能力大大增强,9月份的设备停机时间减少100余小时,当月青白铜铸锭创高产,环比增加32.6%。 (韩小虎)
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