山东肥矿让老旧设备不再“延迟退休”
稿件来源:本报讯
近日,在山东能源肥矿集团曹庄矿机修厂,举行了一场新旧机床应用争霸赛,两名技术能手一人使用新上的数控机床,一人使用普通车床,加工同一种零配件。经过一番激烈较量得出结果: “两件产品都合格,数控机床用时7分41秒,普通车床用时16分28秒。” 投资新技术、新工艺,实现装备升级换代,让企业受益的不仅是效益的提升,还有安全保障程度的提升和员工劳动强度的降低,从而破解煤炭企业一线用工多、招工难的困局。在肥矿集团,为落后设备划定淘汰时间表,让老旧设备不再“延迟退休”正在着力推行中。 由于煤矿生产的特殊性,小绞车运输安全管理一直是一个老大难问题。为此,肥矿集团排定了主业矿井淘汰小绞车的时间表,对需要淘汰的小绞车地点、数量和自动化改造项目的时间节点,逐一列出计划、落实责任人、制定过程管控措施和考核标准,通过月调度、月分析、强考核,小绞车淘汰工作稳步推进。截至目前,主业矿井共安装单轨吊等运输设备30台套,取代小绞车151台,从根本上解决了传统地轨运输方式存在的断绳、脱钩、掉道、跑车等不安全隐患。与此同时,通过对主业矿井主要生产设备进行自动化集中控制改造,36个固定岗点共减少用人94名。 在肥矿集团梁宝寺矿和白庄矿,通过在无极绳绞车梭车上安装无线视频监控系统,绞车司机不仅能通过无线摄像机看到绞车运行情况,也可以同步监控载车前后情况和行车状态,能及时发现事故苗头,防患于未然。通过在轨道上下山推广应用PLC控制跑车防护装置,实现了运输全程视频监控、柔性挡车栏起落监控、行车行人抓拍等功能,避免了 “行车行人、跑车、矿车超速、误发信号”等不安全现象的发生。 按照集团统一规划,到今年年底,肥矿集团主业矿井将全部淘汰掉小绞车,各生产矿逐步实现单轨道运输系统网络化。再利用2年时间,主业矿井地面运输系统逐步淘汰架线电机车,推广应用速充超级电容电机车,实现各类设备器件更节能、更安全、更高效。 (于成水 徐 宁)
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